国产亚洲夜夜精品亚洲-国产一区二区啪啪啪啪啪-国产91久久精品一区二区-欧美日韩中文字幕网站

國檢檢測歡迎您!

微信公眾號|騰訊微博|網站地圖

您可能還在搜: 無損檢測緊固件檢測軸承檢測浙江綜合實驗機構

社會關注

分享:某汽車發動機連桿斷裂原因

返回列表 來源:國檢檢測 查看手機網址
掃一掃!分享:某汽車發動機連桿斷裂原因掃一掃!
瀏覽:- 發布日期:2025-09-09 14:02:30【

機械零部件多斷口的斷裂原因分析過程比較復雜,需要對碎塊上所有的斷口進行分析,并結合工況、受力等因素綜合分析,因此,應正確判斷首斷斷口或者主斷裂源的位置。例如,將變形最大的斷口認為是首斷斷口,可能會將原材料缺陷導致的斷裂判斷成過載導致的斷裂。 

某汽車零部件廠C70S6鋼轎車用發動機連桿在廠內測試期間發生斷裂,斷裂連桿不僅從桿身處折斷,小頭孔還碎裂成了多塊,現場收集了全部碎片,對碎片進行分析,以確定連桿斷裂的原因。連桿是汽車發動機的重要組成部件,使用過程中,連桿在高速往復動作下,受到壓縮、拉伸等交變載荷作用。連桿出現破壞,會直接導致發動機停止工作,造成嚴重的事故。一般而言,連桿的斷裂模式有兩種,一種是連桿螺栓斷裂[-],另一種是連桿桿身斷裂[-]。該斷裂連桿按照JB/T 11795—2014《內燃機脹斷連桿技術條件》要求進行制造,其加工工藝為:棒材截短→加熱→模鍛→加工兩端面→加工小頭孔→加工大頭孔→大頭孔漲斷→檢查。筆者采用一系列理化檢驗方法對該連桿的斷裂原因進行分析,以避免該類問題再次發生。 

斷裂連桿的宏觀形貌如圖1所示。由圖1可知:連桿上有兩處破壞,一處位于在小頭孔部位,小頭孔位置裂成4塊,分別編號為A、B、C和D,另一處位于連桿的桿部中間,該位置有明顯的縮頸現象,可以判斷連桿部位是因過載造成的斷裂,連桿桿部不是首斷位置。此外,連桿是活塞和曲軸之間傳遞力的構件,在連桿軸線上承受單向拉-壓應力作用。正常的運動過程中,連桿桿身部位只受到軸線上的拉-壓應力作用。這種情況下,連桿部位開裂所需的應力只能來源于不在軸線方向上的外加載荷。綜合上翼緣板受到的不均勻塑形變形和受力狀態進行分析,也可以判斷連桿桿部的斷裂時間晚于小頭孔。 

圖 1 斷裂連桿的宏觀形貌
圖  1  斷裂連桿的宏觀形貌

試樣A內表面有一半區域存在均勻的擦傷痕跡(見圖2),該位置與連桿中軸線對應的部位重合,說明該位置受到較大的摩擦擠壓作用,摩擦時孔附近的內表面和銅襯墊處于部分接觸狀態,可判斷該位置不是首斷位置。試樣B和D均存在嚴重的塑形變形[見圖1(b)],試樣B向內表面彎曲,試樣D向外表面彎曲,說明試樣B和D都不是首次斷裂件。試樣C斷口的宏觀形貌如圖3所示。由圖3可知:試樣C斷面無縮頸現象,呈脆性斷裂形貌,因此初步判斷試樣C是首次斷裂件。 

圖 2 試樣A內表面磨損痕跡的宏觀形貌
圖  2  試樣A內表面磨損痕跡的宏觀形貌
圖 3 試樣C斷口宏觀形貌
圖  3  試樣C斷口宏觀形貌

將試樣C進行超聲清洗后,采用掃描電鏡觀察其斷口,結果如圖4所示。由圖4可知:斷裂源區較為平坦,有氧化層覆蓋,未覆蓋氧化層的局部區域呈解理斷口特征;撕裂棱線收斂于外壁皮層的夾雜物聚集區(斷裂源位置),起裂裂紋沿外壁皮層的夾雜物分布帶擴展。 

圖 4 試樣C斷口SEM形貌
圖  4  試樣C斷口SEM形貌

對夾雜物進行能譜分析,分析位置如圖4(b)所示,分析結果如表1所示。由表1可知:夾雜物含有Na、Al、Si、S、Cl、K、Ca等雜質元素。 

Table  1.  夾雜物能譜分析結果
分析位置 質量分數
C O Na Al Si S Cl K Ca Fe
位置1 48.85 36.05 0.60 0.27 0.81 0.59 2.40 0.40 0.87 9.17
位置2 45.89 38.63 2.35 0.32 0.70 0.28 0.31 1.16 0.53 9.83
位置3 47.77 34.37 1.42 0.58 4.61 0.72 0.35 1.11 2.20 6.86

在試樣C斷口附近及遠離斷口處取樣,對試樣進行金相檢驗,結果如圖5所示。由圖5可知:斷口附近試樣的組織為珠光體+少量短條鐵素體,斷裂源附近存在樹枝狀裂紋,裂紋內部填充有大量灰白色的氧化鐵,裂紋附近的組織中存在大量網狀鐵素體,裂紋兩側的鐵素體區域還可見少量氧化質點,說明該部位經過了長期的高溫氧化過程,基體中的易氧化元素都已被氧化;遠離斷口處試樣的組織為珠光體+少量短條狀鐵素體,鐵素體體積分數為4.3%。滿足JB/T 11795—2014的標準要求(無網狀鐵素體和鐵素體體積分數不大于10%)。 

圖 5 試樣C斷口附近和遠離斷口處顯微組織形貌
圖  5  試樣C斷口附近和遠離斷口處顯微組織形貌

按照GB/T 4336—2016《碳素鋼和中低合金鋼 多元素含量的測定 火花放電原子發射光譜法(常規法)》,采用直讀光譜儀對斷裂連桿進行化學成分分析,結果如表2所示。由表2可知:試樣的化學成分滿足JB/T 11795—2014對C70S6鋼的標準要求。 

Table  2.  斷裂連桿的化學成分分析結果
項目 質量分數
C Mn Si P S Cr V Al Cu Mo Ni
測試值 0.71 0.55 0.19 0.038 0.061 0.12 0.032 0.005 0.13 0.025 0.051
標準值 0.67~0.73 0.40~0.70 0.15~0.25 ≤0.045 0.05~0.07 ≤0.20 0.03~0.05 ≤0.01 ≤0.20 ≤0.05 ≤0.02

按照GB/T 231.1—2018《金屬材料 布氏硬度試驗 第1部分:試驗方法》,采用數顯布氏硬度計對斷裂連桿基體試樣進行布氏硬度測試,結果為295.1,294.6,297.5 HBW,符合JB/T 11795—2014的標準要求(250~320 HBW)。 

在機械零件斷裂事故中,先斷裂的斷口機械損傷和塑性變形小。當脆性斷口和塑性斷口同時存在時,表明機械結構已經失穩,導致零件發生過載斷裂[]。 

分析試樣A、B、C和D的變形情況,可知試樣C和D之間的斷口為首斷斷口,該處位置位于試樣C上的斷口幾乎沒有塑性變形,斷裂源在外表面皮下的夾雜物位置形核。試樣C和D裂開后,小頭孔內部的銅襯墊一側受力,另一側不受力,產生了滑動摩擦。試樣A內壁上僅有一半的摩擦痕跡,導致小頭孔發生碎裂,連桿桿身部位與發動機殼體產生碰撞,最終導致連桿桿身斷裂。連桿桿身存在嚴重的頸縮現象,因此可以判斷在小頭孔碎裂后,連桿失穩導致應力過大,最終造成連桿桿身發生過載斷裂。 

試樣C斷口附近有樹枝狀裂紋,裂紋內部填充有大量的氧化鐵,擴展裂紋附近可見嚴重的氧化脫碳現象。綜合工藝分析,棒料的料頭部分存在表面缺陷,在模鍛之前的加熱保溫工藝過程中,這些缺陷經過了長時間的高溫作用,導致缺陷向基體內部擴展[-]。缺陷含有保護渣中的K和Ca等元素。 

鋼廠連鑄階段所用的保護渣殘留[]導致連桿小頭孔先發生斷裂,在長時間高溫條件下,裂紋不斷擴展,并發生氧化脫碳,造成小頭孔承載力不足,最終導致連桿桿身發生過載斷裂。 

鋼廠連鑄階段的保護渣殘留在棒料表面,導致連桿小頭孔外表面皮層萌生微裂紋,發動機啟動造成連桿傳遞的應力變大,小頭端內圓側與活塞軸的接觸面壓力突然增大,最終導致連桿桿身發生過載斷裂。




文章來源——材料與測試網

推薦閱讀

    【本文標簽】:連桿 C70S6鋼 過載斷裂 小頭孔 夾雜物 連桿檢測 斷裂分析 硬度檢測 檢測公司
    【責任編輯】:國檢檢測版權所有:轉載請注明出處

    最新資訊文章

    關閉
    關閉
    申報2024年度寧波市科學技術獎的公示